Лучшие рационализаторы ММК 12+
Эфир: 15-04-2015
На магнитогорском металлургическом комбинате подводят итоги рационализаторской деятельности за минувший год. Одним из особо отличившихся кулибиных в своём структурном подразделении признан инженер корпоративной информационной системы сортового цеха Михаил Кобзев. Экономический эффект от внедрения его рацпредложений составил более одного миллиона рублей. Подробности далее.
В сортовом цехе металлургического комбината Михаил Кобзев трудится уже более десяти лет. Окончив технический университет, работал сначала вальцовщиком, потом мастером, затем начал заниматься новым перспективным внедрением корпоративной информационной системы в цехе. Сейчас он ведущий инженер по эксплуатации КИС-системы позволившей значительно сократить и облегчить бухгалтерский учёт производства. Там, где раньше ломали головы целые отделы, достаточно стало пары компьютеризированных рабочих мест.
МИХАИЛ КОБЗЕВ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СОРТОВОГО ЦЕХА ОАО "ММК"
В электронном виде показывает всё производство, что происходит в цехе. Полностью, от приёмки металла, до её прокатки и отгрузки. Все моменты, связанные с изготовлением продукции, и до отгрузки потребителю - всё это в электронном виде дублируется.
Работа на производстве дала Михаилу богатую пищу для технического творчества - зная кухню цеха изнутри, он видит, где и что можно улучшить, как сделать процесс эффективнее... Вынес свои наблюдения на обсуждение руководства, и первое рационализаторское предложение приняли. Затем - второе, третье... А вот одно из последних.
МИХАИЛ КОБЗЕВ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СОРТОВОГО ЦЕХА ОАО "ММК"
Редуктора, небольшие редуктора служат для вращения роликов. Они у нас использовались итальянские неремонтируемые.т.е где-то что-то заклинило, их берёшь, выкидываешь, и всё.
МРК предложили свою модель редуктора, которая ремонтируется, которая дешевле выйдет в производстве её самой. Проще в эксплуатации. На этом и идёт вся экономия.
В итоге - на стане 370 сократились простои оборудования, как следствие - увеличились объёмы выпускаемой цехом продукции и уменьшились затраты на закупку запасных частей.
На достигнутом Михаил Кобзев не останавливается, а значит, ещё не один узел и агрегат в цехе будут модернизированы, экономисты подсчитают сэкономленные миллионы, а металлурги почувствуют, что работать стало проще и легче.
Просмотров: 713
Комментарии к этой заметке: